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冲床机械手伺服驱动器故障排查表20~30

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具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称苏州新沁峰机器人有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地苏州市
  • 厂商性质生产厂家
  • 更新时间 2020-03-30
  • 访问次数2174
产品标签:

伺服驱动器

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苏州新沁峰机器人有限公司:
专业立足于冲压机械手、自动送料机、及非标自动化设备;集研发、制造、销售、于一体;是中国专业的冲压自动化解决方案提供商

公司从2006年起即专注于行业中空白的单臂智能冲压机械手的研发,历经7年,相继成功发明了1代、2代、3代五轴联动智能冲压机器人,截止目前在冲床智能机械手制造领域里,以他个人作为发明人被*公开*的荣誉13项(其中发明3项、实用新型6项、外观设计4项)。

 

专业立足于冲压机械手、自动送料机、及非标自动化设备;集研发、制造于一体
产地 国产 应用范围 其他应用
冲床机械手伺服驱动器故障排查表20~30详细介绍如下:
AL020:串行通讯逾时
异警原因:逾时参数设定不当;长时间未接收通讯命令;
异警检查:检查逾时参数的设定;检查通讯线是否松脱或断线
异警处置:正确设定数值;正确接线
冲床机械手伺服驱动器故障排查表20~30 产品信息

冲床机械手伺服驱动器故障排查表20~30详细介绍如下:

 

AL020:串行通讯逾时
异警原因异警检查异警处置
逾时参数设定不当检查逾时参数的设定正确设定数值
长时间未接收通讯命令检查通讯线是否松脱或断线正确接线

 

AL021:保留

 

AL022:主回路电源缺相
异警原因异警检查异警处置
主回路电源异常检查UVW电源线是否松脱或仅单相输入确实接入三相电源仍异常时,送回经销商或原厂检修

 

AL023:预先过负载警告(冲床机械手伺服驱动器故障排查表20~30
异警原因异警检查异警处置
预先过负载警告

1.确定是否已经过载使用

2.电机驱动器参数P1-56过负载输出准位设定的百分比是否设置过小

1.请参考 AL006 过负荷的异警处置

2.请将参数P1-56的设定值设大,或是将值设定超过100,取消此预先过负载警告功能

 

AL024:编码器初始磁场错误
异警原因异警检查异警处置

编码器初始磁场错误

(磁场位置UVW错误)

1.电机接地端是否正常接地

2.编码器讯号线是否与电源或大电流的线路分开,避免干扰源的产生

3.位置检出器的线材是否使用隔离网

若无改善,请送回经销商或原厂检修

 

AL025:编码器内部错误
异警原因异警检查异警处置

编码器内部错误

(内部存储器异常,内部计数异常)

1.电机接地端是否正常接地

2.编码器讯号线是否与电源或大电流的线路分开,避免干扰源的产生

3.位置检出器的线材是否使用隔离网

1.请将UVW接头的接地端(绿色)与驱动器的散热部分连接

2.请检查编码器讯号线是否有与电源或大电流的线路确实分隔开

3.请使用含隔离网的线材

4.若无改善,请送回经销商或原厂检修

 

AL026:编码器内部数据可靠度错误
异警原因异警检查异警处置

编码器错误

(内部数据连续三次异常)

1.电机接地端是否正常接地

2.编码器讯号线是否与电源或大电流的线路分开,避免干扰源的产生

3.位置检出器的线材是否使用隔离网

1.请将UVW接头的接地端(绿色)与驱动器的散热部分连接

2.请检查编码器讯号线是否有与电源或大电流的线路确实分隔开

3.请使用含隔离网的线材

4.若无改善,请送回经销商或原厂检修

 

AL028:编码器高电压错误或编码器内部错误
异警原因异警检查异警处置
电池电压太高

1.检查驱动器是否有充电电路

2.检查电池安装是否有异常(电压偏高>3.8V)

依「电流电压太高」异警检查流程检查,排除以上异常原因后,AL028会自动消失
编码器内部错误

1.确认是否为型编码器

2.电机接地端是否正常接地

3.编码器讯号线是否与电源或大电流的线路分开,避免干扰源的产生

4.位置检出器的线材是否有使用隔离网

1.当检查并排除以上异常原因后仍无改善,请送回经销商或原厂检修

2.请将UVW接头的接地端(绿色)与驱动器的散热部分连接

3.将编码器讯号线与电源或大电流的线路分隔开来

4.请使用含隔离网的线材,若无改善,请送回经销商或原厂检修

 

AL029:格雷码错误
异警原因异警检查异警处置
一圈位置错误

重新上电运转电机,确认异警是否重现

若仍出现异警,则须更换Encoder

 

AL030:电机碰撞错误
异警原因异警检查异警处置
电机碰撞错误

1.确认P1-57是否有开启

2.确认P1-57是否设定过低,P1-58时间是否设定过短

1.如果误开,请将P1-57设为0

2.依照真实的扭力设定,如果设定太低会误动作;设定太高,就失去保护功能

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