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90度角换向器精密转向器

参考价 ¥ 2200
订货量 ≥1
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称佛山市法拉特传动科技有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地佛山市
  • 厂商性质生产厂家
  • 更新时间 2021-08-22
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佛山市法拉特传动科技有限公司 
中国台湾法拉特传动科技有限公司  30年来专业于精密行星减速机的研发和制造,于2010年在国内广东省佛山市正式建立 (法拉特FLT)精密减速机组装厂,将中国台湾的精密齿轮、减速机等配件海运到国内按照客户选定的减速机精度和减速比和减速机的输出轴大小和减速机的法兰大小进行组装,满足不同客户的个性化需求,大大提高(法拉特减速机)货期和效率。因法拉特FLT精密减速机质量上稳定、*,在国内市场受到广大客户积极的认可和支持。

中国台湾法拉特传动科技有限公司  主要研发和生产:(精密斜齿行星减速机)(精密直齿行星减速机)
                                                                             (90度转角/直角行星减速机)(摆线齿轮RV减速器)
                                                                             (中空旋转平台减速机)(中空法兰盘式减速机)
                                                                       (谐波减速器) (中空轴直角减速机)

 


                                                                          我公司还代理品牌类行星减速机,齿轮齿条,
                                                                        如:中国台湾聚盛VGM行星减速机,中国台湾原亿昌YYC齿轮齿条。

佛山市法拉特传动科技有限公司 秉承品质与服务的经营理念,竭诚为新老客户提供优质产品与服务,限度满足广大客户的需求。服务客户,成就客户,“开拓创新”是法拉特传动的不断追求,真诚期待与新老客户合作并进,共创未来!

公司核心文化

1、企业价值观:成就客户、创造价值、为世界添彩。

2、企业宗旨:管理、技术、产品、服务。

3、企业作风:和谐、诚信、高效、创新。

法拉特FLT精密行星减速机,法拉特RV摆线减速机,法拉特中空旋转平台,法拉特谐波减速器,90度转角减速机,中空轴直角减速机,法兰盘式输出减速机,行星换向器,YYC齿轮齿条,聚盛VGM行星减速机,高压鼓风机
布置形式 同轴式 产地 进口
传动级数 1级 传动类型 行星齿轮减速机
电机功率 1.5KW 减速比 7
类型 减速机 售后保修期 12个月
输出力矩 230Nm 输出转速 500RPM
输入转速 2000RPM 销售区域 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外
精度 3弧分
原装中国台湾法拉特FALATE高精密斜齿行星减速机,90度角换向器精密转向器,中国台湾FALATE法拉特大扭矩行星式减速器,伺服电机专用精密行星减速机 示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出; 故障原因:电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。 处理方法:可以用直流电压表检测观察。
90度角换向器精密转向器 产品信息

原装中国台湾法拉特FALATE高精密斜齿行星减速机,中国台湾FALATE法拉特大扭矩行星减速机,90度角换向器精密转向器90度角换向器精密转向器,伺服电机步进马达专用精密行星式减速器,中空轴直角行星减速机,法拉特FALATE精密行星转向器,精密行星换向器,

示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出; 故障原因:电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。 处理方法:可以用直流电压表检测观察。

2、电机在一个方向上比另一个方向跑得快; (1) 故障原因:无刷电机的相位搞错。 处理方法:检测或查出正确的相位。 (2) 故障原因:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。 处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。 (3) 故障原因:偏差电位器位置不正确。 处理方法:重新设定。

3、电机失速; (1) 故障原因:速度反馈的极性搞错。 处理方法:可以尝试以下方法。 a. 如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置。(某些驱动器上可以) b. 如使用测速机,将驱动器上的TACH+和TACH-对调接入。 c. 如使用编码器,将驱动器上的ENC A和ENC B对调接入。 d. 如在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。 (2) 故障原因:编码器速度反馈时,编码器电源失电。 处理方法:检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的。


安川伺服驱动器经验总结:

        1、示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出; 故障原因:电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。名勋工控 处理方法:可以用直流电压表检测观察。 

         2、电机在一个方向上比另一个方向跑得快; (1) 故障原因:无刷电机的相位搞错。 处理方法:检测或查出正确的相位。 (2) 故障原因:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。 处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。 (3) 故障原因:偏差电位器位置不正确。名勋工控 处理方法:重新设定。

         3、电机失速; (1) 故障原因:速度反馈的极性搞错。 处理方法:可以尝试以下方法。 a. 如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置。(某些驱动器上可以) b. 如使用测速机,将驱动器上的TACH+和TACH-对调接入。 c. 如使用编码器,将驱动器上的ENC A和ENC B对调接入。 d. 如在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。名勋工控 (2) 故障原因:编码器速度反馈时,编码器电源失电。

        处理方法:检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的。 4、LED灯是绿的,但是电机不动; (1) 故障原因:一个或多个方向的电机禁止动作。 处理方法:检查+INHIBIT 和 –INHIBIT 端口


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