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T-30加工中心的数控改造分析

2011年03月31日 13:49点击:1118作者:默认来源:>>进入该公司展台

  数控系统改造的总体设计
  
  由于要求改造周短,SIEMENS和FANUC数控系统定货周期长(四周以上),NUM数控系统1040有现货,使用要求操作界面为中文,在1040的基础上增加一台PC及其操作键盘、鼠标、14’彩色液晶显示器、40G硬盘、远程16输入/16输出模块二个、远程16输入模块一个、带继电器的24输出模块二个、电子手轮一个。
  
  为了节约改造投资,原机床的主轴驱动系统、主轴电机和X,Y,Z,B轴进给驱动系统和电机、液压和润滑系统保持不变。
  
  更换原机床有泄漏的冷却泵。
  
  为了方便操作工人对刀,给原机床增加一个电子手轮。
  
  原机床全部为交流110V液压阀,保留110V交流变压器,由带继电器的PLC输出控制液压电磁阀。
  
  为防止直流24V干扰数控系统,专门设计一个24V的开关电源供NUM1040使用,为此增加一个交流380V/220V的变压器。原机床的24V直流电源仍然为外部(除数控系统以外)使用。
  
  电路设计与安装调试
  
  液压控制
  
  在机床操作面板上增加“液压启动”和“液压关闭”两个按钮,“液压启动”使用常开触点(线号1305,13060),“液压关闭”常闭触点(线号1303,1305),连接方法与原图一致。将原图中的“CNC准备好”触点(线号1308,1309)短路,在原电路图中3CR触点(线号1321)处串入一个由PLC控制输出的继电器常开触点,作为CNC工作正常的条件,为伺服驱动电源接通(2PC)而自保(在主启动1CR释放时保持2PC吸合)。
  
  伺服控制
  
  各伺服轴的连接中:
  
  通道A连接HEIDENHAIN光栅测量尺U1信号。
  
  通道A*连接HEIDENHAIN光栅测量尺U1*信号。
  
  通道B连接HEIDENHAIN光栅测量尺U2信号。
  
  通道B*连接HEIDENHAIN光栅测量尺U2*信号。
  
  通道Z连接HEIDENHAIN光栅测量尺U0信号。
  
  通道Z*连接HEIDENHAIN光栅测量尺U0*信号。
  
  Y轴带有由液压电磁阀控制的抱闸(不是电机抱闸),安装在Y轴丝杠底部,其原理是液压没有启动时靠弹簧力量将丝杠顶住,丝杠不能旋转。一旦液压启动克服弹簧力,丝杠可以旋转。所以抱闸只受液压启动或者停止控制,只要机床接通的3CR吸合,Y轴的抱闸就松开。抱闸的一端连接110V交流电零线1302,另外一端连接液压启动控制的接触器1M的触点1325。
  
  在机床回参考点时考虑到安全问题,首先Z轴回参考点,即Z轴离开主轴方向一定距离,然后别的轴再回参考点。为了方便加工使用,除B轴以外,X,Y,Z轴的零点都不在参考点开关附近,而是偏移了一定距离。
  
  B轴没有参考点开关,回参考点时以零脉冲作为参考点,所以参考点的实际位置与圆光栅的安装位置有关,更换圆光栅测量系统时要注意安装位置,同时注意修改B轴参考点的偏移量大小。
  
  另外B轴电机带有抱闸,直流24V电源一通就松开B轴电机抱闸。
  
  主轴还通过齿轮连接了另外一个1000线的编码器,作为主轴定向时使用,主轴定向可以定在任意角度(M19ECOxx,xx为角度),在精镗孔退刀时使用。
  
  主轴采用油雾润滑。
  
  手摇脉冲发生器的端子22,23串联到急停线路中。手摇脉冲发生器的端子20,24连接到PLC,只有该端子接通(按钮按下)时手摇脉冲发生器才起作用。
  
  PLC输入输出配置
  
  输入配置:
  
  32输入模块共2块,合计64个输入点。
  
  16输入/16输出远程模块2块合计32个输入点,32个输出点。
  
  32输入远程模块1块,32个输入点。
  
  总计配置输入点128个。
  
  输出配置:
  
  除上面远程模块的输出32个点外,还有24输出模块2块,合计48个输出点。总计配置输出点80个。
  
  用户PLC程序设计
  
  NUM数控系统软件介绍
  
  PLCTool:它包括MachineManager和PLCTool两个部分,前者负责传送PLC程序、加工程序、工具表、螺距误差补偿和机床参数。后者负责编辑PLC梯形图。
  
  BackUp:负责备份数据(自动全部备份,不用选项)。
  
  Editpp:负责编辑加工程序。
  
  SetTool:负责调整参数。
  
  MMITool:人机界面定义(自做人机界面用)。
  
  NUMCom:PC与1040数控系统通信、公共协议通信用。
  
  NUM数控系统PLC的主要软件模块
  
  %INI:系统初始化模块,只在系统上电时执行一次。
  
  %TS0:主任务模块(扫描时间20ms),调用子程序模块
  
  %TS1-TS5:系统任务模块(扫描时间100ms)%TF0-TF15:背景任务及用户界面模块(处理图形显示等)
  
  %SP0-SP255:子程序模块
  
  %TH0-TH15:快速中断处理模块
  
  %99999:报警文本
  
  NUM数控系统使用的PLC变量
  
  %M(0-7FFF*8bit):中间变量,断电保持。可以表示为M0.0,M0.B,M0.W,M0.L(分别为位,字节,字和长字)。
  
  %V(0-7FFF*8bit):中间变量,断电不保持。可以表示为V0.0,V0.B,V0.W,V0.L(分别为位,字节,字和长字)。
  
  %I:输入变量
  
  %Q:输出变量
  
  %R:读CNC变量
  
  %W:写CNC变量
  
  NUM的延时类型
  
  通电延时:Ton
  
  断电延时:Toff
  
  脉冲延时:Tp(保持导通时间,可变)
  
  PLC用户程序
  
  用户PLC程序主要包括:(1)液压启动/停止和机床各轴的运动;(2)手动/自动工作台交换;(4)主轴定向和换档;(3)手动/自动换刀;(5)报警文本。
  
  注意:(1)33=(刀位65+1)/2;(2)步数即刀链旋转的刀位数。
  
  自动换刀是加工中心的一个重要功能,T-30加工中心刀库有65个刀位,刀链按zui短路径将要交换的刀送到换刀位置,用新刀号(欲换的刀位号)和旧刀号(当前主轴位置的刀号)之间的关系计算出刀链的运动方向和运动步数,通过机械手实现送刀和还刀动作。
  
  调试中解决的主要技术问题
  
  Y轴下滑问题
  
  改造前T-30加工中心当液压关闭时Y轴由于受重力影响会下滑大约15u左右,使用中可能造成刀具损坏。改造过程中经过打表测量和检查,发现在液压停止时Y轴丝杠会旋转一个角度,原因是液压关闭时Y轴制动器的弹簧起作用,由于丝杠底座背帽拧得不紧(存在间隙),在弹簧力作用下造成丝杠旋转,带动Y轴下滑。拧紧背帽,在关闭液压时打表测量Y轴下滑<5u,达到允许的范围。
  
  X,Y,Z轴参考点开关信号极性问题
  
  原T-30加工中心X,Y,Z轴参考点开关使用的是负极性接近开关,即达到参考点开关时电平(0V),而NUM数控系统对参考点开关信号的要求是正极性,为了适应这一要求,我们为每一个轴增加了一个带常闭触点的继电器。
  
  将继电器的A,B端子(线圈)串入接近开关电路中,静态时继电器吸合,D端输出低电平(0V),当接近开关起作用时,Uab=0V,继电器失电,常闭触点闭合,Ud=24V,输出高电平,满足NUM数控系统对参考点开关信号的要求。
  
  由于B轴在回参考点时没有使用参考点开关信号,而是用零脉冲信号作为参考点信号,所以不存在极性转换问题。
  
  冷却液不畅通问题的解决
  
  原机床从主轴端孔(9个)中喷冷却液,由于多年的使用加之冷却液不干净,9个端孔有7个堵塞,工件冷却效果差,根据用户恢复冷却液喷孔的要求,我们打开主轴端盖,*清除环行槽中的脏物,使9个端孔都能够喷射冷却液。
  
  原机床的冷却泵经过多年的使用出现泄漏,造成冷却压力达不到要求,我们用一只潜水泵代替原冷却泵,原3×380V的电源改成单相220V电源,增加了一只电源变压器以满足使用要求。
  
  交换工作台出现问题的解决
  
  在交换工作台时出现向B轴托盘推其中一个工作台的过程中,另外一个工作台也向外运动的情况。结合液压图分析是由于存在回油压力造成的,更改液压系统结构比较麻烦,我们就在编制PLC程序时从电路上采取措施加以解决。
  
  在接通一个电磁阀向B轴托盘推工作台的同时,置位另外一个电磁阀,使其拉住另外一个工作台不至于它向外移动,较好的解决了出现的问题。用同样的方法我们也解决了换刀门出现的在换刀过程中下落问题。
  
  (来源:弗戈金属加工网)

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