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数控车床有震动现象的解决方案

阅读:1628          发布时间:2022-4-29

对于数控车床进给系统产生爬行的原因,一般认为是由于机床运动部件之间润滑不好,导致机床工作台移动时静摩擦阻力增大;当电机驱动时,工作台不能向前运动,使滚珠丝杠产生弹性变形,把电机的能量贮存在变形上;电动机继续驱动,贮存的能量所产的弹性力大于静摩擦力时,机床工作台向前蠕动,周而复始地这样运动,产生了爬行的现象。

数控车床有震动现象的解决方案

对于客户反应的有数控车床有震动现象的解决方案:

 

1、机械体系联接不皇,如联轴器损坏等。脉冲编码器或测速发电机不良。电动机电枢线圈不良(如内部短路)。这种情况数控车床可以通过测量电动机的空载电流进行供认,若空载电流随转速成正比添加,则说明电动机内部有短路表象。出现本缺点一般应首要收拾换向器、检查电刷等环节,再进行测量供认。假如缺点表象依然存在,则可以是线圈匝间有短路表象,应对电动机进行修补处置。速度控制单元不良。应首要检查速度控制单元的调整与设定,若调整与设定正确,可通过更换速度控制单元的印制电路板或进行修补处置。

 

2、外部烦扰。关于东台精机数控车床固定不变的烦扰,可检查F/V变换器(CH2检测端子)、电流检测( CH11)端子,以及同步端(CH13A-C)的波形,检查是不是存在烦扰,并采用相应的方法。关于偶然性烦扰,只要通过有用的屏蔽、牢靠的接地等方法,尽可以予以避免。体系振荡。应查询电动机电流的渡形是不是有振荡,致使振荡的可以缘由是RVI调整不妥,测速机不良,或是丝杠的空地太大等缘由。

 

3、超调当速度控制单元本身*时,数控车床造戚体系超调的缘由有下述几种:①伺服体系速度环增益太低或方位环增益太高。可以通过调整速度控制单元电位器RVI,前进速度环增益;或通过改动体系的数控车床参数,下降方位环增益进行优化。此外,还可以通过改动速度控制单元的S6、57、s9设定等方法处置。②前进伺服进绘体系和机械进给体系的刚性。

 

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